et tu espère toujours
Le 27 juillet 2015 21:27, Fred Just fredj...@gmail.com a écrit :
par exemple
http://www.amazon.fr/gp/product/B00KTXXRQM?psc=1redirect=trueref_=oh_aui_detailpage_o04_s00
commandé le 16 juin sur amazon
expédié de chine (pas encore recu :-(
Le 21 juillet 2015
Le 29/07/2015 00:02, to...@yahoo.fr a écrit :
il serait bon aussi de connaitre la capacité de traction / consomation
d'un moteur (avec un voltmetre en serie sur l'accu en position
amperemetre) et on estime la traction du moteur avec une bouteille
d'eau a moities pleine dans l'autre main.
un
Bonjour Silvain
Passe me voir au terrain, j'obtiens un résultat correcte avec un châssis spider
rc timer :
http://rctimer.com/product-1055.html
Le film ci dessous avec une Mobius sans nacelle
https://www.youtube.com/watch?v=tgGiI7c-Zo4feature=em-upload_owner
Je sais ce n'est pas
Le 29/07/2015 01:07, Silvain a écrit :
La KK V2 dont je parlais l'autre jour.
A ne pas confondre avec la KK2
:-)
Elle se présente comme ça :
je pense que tu as la raison
c'est quand même completement dépassé comme carte
cela commence a faire long oui
un paquet a mis 1.5 mois mais apres 2 mois c'est mort généralement
Le 28 juillet 2015 08:52, Jean Pierre ALLARD jp_av...@yahoo.fr a écrit :
et tu espère toujours
Le 27 juillet 2015 21:27, Fred Just fredj...@gmail.com a écrit :
par exemple
Salut Patrice, salut Christophe, salut les autres aussi :-)
Ce n'est pas une lubie de ma part : au moment de la construction, j'ai
mis une longueur qui m'arrangeait.
Mais, maintenant que j'essaie de faire voler l'engin et que je constate
qu'il est aussi stable qu'un poisson rouge dans de
Le 28/07/2015 23:17, Silvain a écrit :
Sauf que, même en mettant les potentiomètres qui règlent la
sensibilité au maximum, ça reste instable.
Attention, trop de compensation entraîne des oscillations sur les axes
concernés... Ca ne serait pas ton problème ?
Christophe
--
Liste de diffusion
Le 28/07/2015 23:24, Christophe Lauverjat a écrit :
Le 28/07/2015 23:17, Silvain a écrit :
Sauf que, même en mettant les potentiomètres qui règlent la
sensibilité au maximum, ça reste instable.
Attention, trop de compensation entraîne des oscillations sur les axes
concernés... Ca ne serait
Le 28/07/2015 18:58, Silvain a écrit :
Quel est le risque, sur un drone maison, si on met des bras de 45cm
alors que le plan n'indique que 25cm ?
J'ai testé sur un quadriolo trop grand : plus lourd, plus souple, plus
fragile, moins réactif, cellule qui se tortille et se vrille sous
l'action
Bonjour,
Je suis aussi intéressé par un retour d'expérience, pour moi, les LIFEPO4
sont en boitier métallique avec possibilité de recharge très rapide
supérieur à 2C et sans aucune précaution ou limitation particulières comme
laisser refroidir ou limiter le nbre de cycles charge / décharge dans
Le 28/07/2015 23:17, Silvain a écrit :
Salut Patrice, salut Christophe, salut les autres aussi :-)
Ce n'est pas une lubie de ma part : au moment de la construction,
j'ai mis une longueur qui m'arrangeait.
Mais, maintenant que j'essaie de faire
potars de sensibilté au max? alors réduit les plutot!
selon les axes gérés, parfois un potar à 20 ou 30% est plus que
suffisant ! après ça sur-corrige et devient totalement instable...
*P@trice
*
Le 28/07/2015 23:17, Silvain a écrit :
Salut Patrice, salut Christophe, salut les autres
il serait bon aussi de connaitre la capacité de traction / consomation
d'un moteur (avec un voltmetre en serie sur l'accu en position
amperemetre) et on estime la traction du moteur avec une bouteille d'eau
a moities pleine dans l'autre main.
un accu 20c délivre efficacement 10 à 12c sans
pas assez de gain, la stabilisation est mole sur l'axe,
trop de gain, la stabilisation overshoot, comme un malade atteint de
Parkinson
Le 28/07/15 23:44, patrice a écrit :
potars de sensibilté au max? alors réduit les plutot!
selon les axes gérés, parfois un potar à 20 ou 30% est plus que
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